“套管、储层、管柱”称为井筒最基本的三要素,井筒安全对油田生产至关重要,大庆油田外围采油九厂科研人员超前布局,在油层埋藏深、储层敏感,定向井井身结构复杂的条件下,攻克井筒防护难题,建立井筒防护及治理体系,保障井筒安全。
“未病先防,避免储层污染”,采油九厂地层能量低、储层敏感,外来液体进入地层会破坏储层环境,对地层产生难以逆转的伤害,技术人员设计耐高压防污染管柱,在洗井时将地层与生产管柱隔离,保证外来液体进不到储层,建立了深井储层的保护屏障,目前应用45口井,管柱承压25MPa,实现泵深1700米油井生产洗井需要,含水恢复期由5.5天缩短为3天,主动恢复洗井影响产油207.44t,实现了深井储层洗井防污染。
“找准关键点,对症治理”,大修井井况复杂,井内状况不清楚,全靠地面经验“判断”,反复试错,效率低。技术人员梳理多年解卡打捞、定点取换套等施工过程的关键点,引入了氮气、定位取换套管装置,把治理思路从地面转变到井筒,直接对关键点发力,高效快速的处理问题井,形成了“小架子、高效率、低成本”的修井模式,成功治理6口解卡打捞疑难井,1口定点取换套管井。
“预置保险,超前保护”,采油九厂管柱下入深度能达到2000米,如此长的管柱掉落产生巨大的冲击力,掉落的管杆往往弯曲变形,后续打捞难度很大,有些井还需要大修,“要是能给管柱加个‘安全带’就好了",技术人员参照汽车安全带的原理,设计了管柱断脱保护器,在管柱断脱掉落时,保护器快速胀封,跟套管内壁摩擦制动,保证管柱的断脱掉落过程始终处于低速下落的状态,不会产生二次伤害,目前模拟管柱断脱后,管柱以0.3m/s的速度缓慢下落,相当于“散步”的速度,模拟掉落的工具丝毫没有损伤,试验效果非常圆满。
“储层防污染管柱能实现1800m 管柱,外来液体不进储层,这个管柱解决了致密油储层防污染的大问题。”;“古694井取换套施工用小修井架就能实现了,相比原先取换套技术是一个突破,整体修井费用降低了65%!”。
目前,他们正致力于水井堵漏技术研究,改革目前套管治理的常规技术,采用化学堵漏的方式实现套管治理,将水井堵漏由“大修”变“小修”,降低修井成本。(赵兰兰)